时某冶炼厂320 kda铜冶炼混合烟气制酸生产中一异鞍环吸塔带酸沫问题进行了分析,认为操作气速、酸温度、烟气温度、烟气夹带杂质和分酸点位置是影响一吸塔带酸沫的主要原因。提出了生产中避免异鞍环吸收塔带酸沫的方法,即增填中25的异鞍瓷环150 mm,将分酸爪埋入瓷环中;定期清洗酸冷器的水侧,控制一吸塔入塔酸温在70-90 ℃,烟气温度在220-260 9C;控制好烟气中的各种杂质的含量。某冶炼厂320 kda铜冶炼混合烟气制硫酸装置采用两转两吸工艺,投产以来设备运行较为正常。2009年7月发现一吸塔出口的转化3-4层冷副线总管出现腐蚀,并有少量的酸液从被腐蚀的地方流出。更换原有约3m的冷副线管,并在该管上装了DN50的放酸管,当转化回流或停产小修时,在防酸管和转化N号换热器的壳层放出较多酸液。经分析是一吸塔气体出口带出的酸沫或S03带人W号换热器壳层聚集冷凝形成积酸。本文对一吸塔带沫的原因进行分析。
异鞍环干燥和吸收流程简图见图1装置采用“两转两吸”工艺,一次转化后生成的S03进人一吸字塔,由98%的硫酸进行吸收,剩余的含SO:和SO。的气体返回转化工序进行二次转化后,再进人二吸塔。吸收生产的质量分数分别为98%或93%的硫酸送至贮槽。
异鞍环主塔体内径5.5 m,设计塔体人口烟气体积流量117.2x103 m3/h。塔内底部填装中76异鞍瓷环约42时,起到支撑和分酸作用,上部填装小50异鞍瓷环约5.5时,整体填料高度为2.4 m,填料上部与分酸器的分酸爪整体距离相差约20 mm,分酸爪与分酸槽连接,直达填料层;填装方式采用乱堆填装,防止填料形成沟流。表1给出异鞍环吸收塔的填料参数。
捕沫器采用美国某公司生产的ES212布朗型高效捕沫器,共27个,压力损失2.03 kPa。一异鞍环吸收塔酸雾粒径较小,一般情况下,酸雾的典型粒径为1a,m,采用ES212节能型纤维除沫器可提高除沫效率,延长触媒使用寿命。
分酸器采用美国某公司的高效槽管式静压分酸器,其分酸密度可达到43点/mZ。www.zbhdjx.cn
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